作者:J. A. Griffin & P. Scarber, Jr.
Casting Engineering Laboratory (CEL)
The University of Alabama at Birmingham
與鑄造廠商檢討後,得知如果金屬融湯的溫度較高時,該缺陷問題會消除
利用充型分析,先找出發生問題的可能因素
分析參數確認
目前的分析結果顯示,當金屬進入模穴時,會有一圈金屬融湯進入上半模穴的區域。
先進入的金屬融湯由於比較快冷卻,後面進入的金屬可能無法將先進入的金屬融化。
模擬也顯示澆鑄的速度以及方式也會影響金屬融湯的充型狀況。
以即時的 x-ray 實驗觀察金屬進入模具內的狀況
澆鑄方式的調整(位置及速度)可以避免金屬發生噴濺形成提前凝固區域的問題。
變更澆鑄方式會是最好的方法(盡量減少人工調整的問題)。
CEL 提出一種新的進料方式設計,能夠在不大幅變更現有模具設計下,盡可能的減少金屬噴濺的問題。
FLOW-3D 可提供流體的表面積變化量,表面積變化量越大,代表該流場越紊亂,越可能造成充型過程中捲入氣體。
新的澆鑄系統明顯優於舊的澆鑄系統設計。
FLOW-3D 提供的Velocity Bin Plot 代表流體表面積變化時的速度大小。Surface Momentum 以及 Surface Kinetic 越大,代表流場越紊亂。。
新的澆鑄系統的表面移動速度僅為舊的澆鑄系統的56% 左右。
舊有的澆鑄系統經過模擬軟體(FLOW-3D)的驗證,以及採用 X-ray video 進行拍攝,判斷初可能發生鑄件缺陷的原因。
分析顯示問題的發生,可能在於澆鑄過程中,有部分金屬融湯提前進入模具並且提早凝固,後來進入模穴的金屬融湯溫度不足以融化該區域,導致該位置發生鑄件缺陷。
即時 X-ray 系統也觀察到相同的狀況。
新的澆鑄系統設計主要的考量在於減少金屬融湯的噴濺問題。
新的澆鑄系統分析結果顯示,在充型過程中,新的澆鑄系統
-Liquid free surface area 減少了 1.5%
-Surface Momentum 減少了 64%
-Surface Kinetic 減少了 77%
新的澆鑄系統尚未完全最佳化,這僅是提出一個可解決問題的方向。